“创益先锋”团队一边学习一边设计检测实验台。
早报5月23日讯 青岛城运控股公交集团市南巴士公司“创益先锋”团队通过攻克维修难关,历时半年自主修复9台纯电动公交车的空压机,为企业节约成本10万多元。
“创益先锋”团队负责人于福浩告诉记者,“去年年底开始,我们就关注到2017年投入使用的这批纯电动车将陆续脱离保修期,其中空压机属于坏损率比较高的车辆部件,一台空压机的更换价格在1.3万元左右。这批出保车辆有100多辆,只有把空压机自修问题解决了,才能做好降低成本的文章。”
由部门负责人带头、先锋骨干主导的专项攻坚小组就这样成立了。“我们决定先拆解两台坏损的空压机,看看内部的故障点是否一致。”攻坚小组成员朱红亮表示,他们将空压机拆卸后,才发现其中存在着各不相同的3处故障点。然而,故障点有的在电源线圈,有的则在轴承,攻坚小组成员的技术必须细化到每一个构件的修复上。由于一开始对空压机的内部构造不熟悉,这对他们来说是不小的挑战。为了学懂弄通,攻坚小组成员一边学、一边修,大家找来原理书籍,通过摸透构造难点,边试边改,在每一个细节上下功夫。“最快修复的故障点用了两天,最难的则用了两周,是大家齐心协力破解了一道道难题。”朱红亮接受采访时表示。修复完成后,攻坚小组成员又不断复盘总结,逐步形成了针对不同故障类型的有效对策,使方法可复制、可传授、可推广。
为了学懂弄通,攻坚小组成员通过摸透构造难点,边试边改,在每一个细节上下功夫,逐步掌握了空压机的修复技术。为了缩短空压机的上车安装和现场检验时间,攻坚小组决定仿照空压机管路、气路的构造走向,自主设计一台真正的检测设备。从自主修复到自主设计,尽管一词之差,难度却是上了好几个层级。自主修复是在已有的框架之上做维修,只需要弄懂故障点位的局部构造;自主设计则是从无到有的过程,需要掌握每一个局部、局部中的每一处细节和局部之间的系统组合。为此,攻坚小组成员学习了大量的基础知识,拆分了空压机的系统构造,又在此基础上确定了几个重难点问题。“空压机实验台主要分为电频转换、气泵运行控制、漏电保护、气压控制及电机电流检测等五大系统,每个系统各有需要解决的主要问题。”攻坚小组成员朱红亮告诉记者。为了加快设计落地,大家分别领取了主要问题,各自牵头推动解决。在“分析问题—查阅资料—初步解决—群力细化”的思路下,攻坚小组破解了一个个难题,两个月后空压机实验台成功上线运行。
自今年1月至今,“创益先锋”团队已成功修复9台纯电动公交车的空压机,维修成本最低为零,最高不超过1000元,远远低于近1.3万元的更换价格,为企业节约成本10万多元。在此基础上,空压机实验台使得维修效果检验速率得到大规模提升。未来,随着更多的纯电动车辆陆续出质保期,成本与效益还将进一步显现。“目前,纯电动车空压机实验台已申报国家专利,我们会根据设备使用的具体情况不断优化调整,让每一项创新创造发挥出最大效能,真正以信息化、科学化、智慧化手段服务市民美好出行,推动企业高质量发展。”于福浩表示。
(观海新闻/青岛早报记者 吴冰冰 通讯员 杨帆 摄影报道)